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板式給料機(jī)提產(chǎn)改造中的電氣控制
石料生產(chǎn)線日需石灰石6000t,需要臺時輸送產(chǎn)量800t,中控給定板式給料機(jī)頻率35Hz,臺時產(chǎn)量僅為440---480t/h,離800t/h的設(shè)計(jì)產(chǎn)量差得很遠(yuǎn),破碎機(jī)每天需要運(yùn)轉(zhuǎn)14h。為此,對板式喂料機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了分析與改造。
1、問題分析
石灰石破碎系統(tǒng)工藝如下:
礦山運(yùn)輸石灰石的車輛自卸至卸料坑,通過板式喂料機(jī)調(diào)整給料到石灰石破碎機(jī),破碎后的石灰石由皮帶輸送機(jī)輸送至圓堆堆場。中控啟動設(shè)備過程為圓堆料機(jī)、皮帶輸送機(jī)、破碎機(jī)、板式喂料機(jī)。經(jīng)分析,系統(tǒng)主要有以下問題:
1) 卸料坑容量小,板式喂料機(jī)速度快了容易斷料。中控?zé)o法看到卸料坑內(nèi)料量,不能根據(jù)現(xiàn)場情況及時調(diào)整給料量大小,而且現(xiàn)場沒有操作裝置,不能根據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)整板喂機(jī)速度,只能通過對講機(jī)通知中控開停設(shè)備,控制極不方便。
2) 控制箱在低壓配電室,當(dāng)有大塊石灰石時,現(xiàn)場不能調(diào)整給料,若現(xiàn)場與中控聯(lián)系不及時,容易造成卡料。
3) 板式喂料機(jī)和皮帶機(jī)有連鎖控制,但是現(xiàn)場控制時,會失去連鎖,容易造成壓皮帶事故。
2、改造方案
將卸車坑的高度由原來的3m提高到5m,并增加運(yùn)輸車輛,提高卸料坑內(nèi)料量,來保證板喂機(jī)料層厚度。同時,對控制電路進(jìn)行改造,由原來的控制柜本地\中控控制改為本地\現(xiàn)場\中控控制。
增加的電氣元件:速度調(diào)整電位器RP1(2.2kΩ);信號隔離器B4(輸入0-10V,輸出4--20mA);旋柄式三檔轉(zhuǎn)換開關(guān)S6(ZB2-BJ3C);頻率表PHz;現(xiàn)場控制箱(300mmx200mmx400mm )。
電氣改造說明:
1) 變頻器3,4端子輸出的0-10V的供電電壓通過速度調(diào)整電位器輸出0-10V信號到信號隔離器B4的端子2+ ,3-腳,信號隔離器的電源由變頻器的10號端子24+和11號端子24一供給。隔離器4--20mA的輸出信號(正)經(jīng)轉(zhuǎn)換開關(guān)S6的L端子、C端子輸出,經(jīng)急停按鈕ABL2和頻率表PHz,到原電路給定信號
隔離器3號端子,輸出的4-20mA負(fù)極和原電路B1的4號端子相接。
2) 中控輸出的給定信號4--20mA正極由22號端子斷開,接入轉(zhuǎn)換開關(guān)S6的M端子,轉(zhuǎn)換后由C端子輸出,經(jīng)急停按鈕ABL2和頻率表PHz,到原電路給定信號隔離器3號端子。4--20mA負(fù)極接線不變。
3、改造效果
由于加大了卸車坑的容量,板式喂料機(jī)的頻率提高到45Hz,臺時產(chǎn)量增加到580--630t/h ,破碎機(jī)電動機(jī)功率因數(shù)由原來0.45一0.55提高到0.7-0.8,生產(chǎn)時間縮短為9h。增加現(xiàn)場控制箱后,增加了現(xiàn)場急停和破碎機(jī)電動機(jī)運(yùn)行頻率顯示功能,方便了崗位根據(jù)現(xiàn)場情況操作。中控、現(xiàn)場可以直接轉(zhuǎn)換,優(yōu)化了控制方案。
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